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微化知識
使用連續(xù)流技術(shù)合成硝酸異辛酯
- 作者:陳鵬鵬
- 發(fā)布時間:2023-12-08
- 點擊:1481
異辛醇混酸硝化生產(chǎn)的硝酸異辛酯作為柴油十六烷值改進劑,對柴油油品升級起著重要作用。其可以改善柴油的燃燒性能,縮短著火時間,提高機車熱工況動力學(xué),節(jié)油效果十分明顯。隨著油品的升級換代,硝酸異辛酯產(chǎn)品的市場需求量勢必增加。由于硝酸異辛酯生產(chǎn)比較危險,技術(shù)主要由法國SNPE、瑞士 BIAZZI 等少數(shù)軍工企業(yè)掌握。國內(nèi),西安萬德能源化學(xué)公司每年產(chǎn)能為1萬噸。
目前大多數(shù)工廠生產(chǎn)硝酸異辛酯是在釜式反應(yīng)器中進行的以混酸作為硝化劑的方案。一般均采用混酸法,即在常溫或低于常溫的條件下,將異辛醇加入由硝酸和硫酸組成的混酸中,在制冷鹽水冷卻條件下使反應(yīng)系統(tǒng)保持低溫。這種生產(chǎn)方案反應(yīng)過程不易控制,放熱集中,易發(fā)生副反應(yīng)和過反應(yīng),局部高溫還會導(dǎo)致硝酸分解產(chǎn)生大量的二氧化氮氣體,污染環(huán)境。局部熱點較多會產(chǎn)生巨大的安全隱患。
國內(nèi)外對于硝酸異辛酯的合成工藝不斷做出改進,旨在提高產(chǎn)品收率和純度的同時減小其工業(yè)化生產(chǎn)中存在的巨大安全隱患。微反應(yīng)器由于微米級通道提供了更大的比表面積和更高的傳熱系數(shù),促進了物料和熱量的均勻擴散,降低了生產(chǎn)時的危險性。對于傳統(tǒng)批次反應(yīng)工藝,微通道反應(yīng)器具有快速混合、高效傳熱、窄的停留時間分布、便于自動控制、幾乎無放大效應(yīng)以及高的安全性能等優(yōu)勢,特別適用于放熱集中、安全性差的硝化反應(yīng),滿足異辛醇硝化反應(yīng)過程對反應(yīng)裝置性能的要求。
合成路線:
連續(xù)流工藝流程:
1. 配料:異辛醇,發(fā)煙硝酸和濃硫酸均直接使用;
2.反應(yīng)器搭建:采用旋切管式反應(yīng)器,哈市合金材質(zhì)。使用三臺四氟隔膜泵分別從三種物料存儲罐抽取物料,物料B和物料C先經(jīng)預(yù)混合器混合后再打入旋切管式反應(yīng)器中,物料A直接泵入旋切管式反應(yīng)器中,反應(yīng)器出口與接收罐相連;
3.走料:反應(yīng)器搭建完成后,再次確認各設(shè)備能否正常工作。確認各設(shè)備可正常運行后,將反應(yīng)腔體溫度設(shè)置為25 ℃,預(yù)混合器溫度設(shè)置為25℃,接收罐溫度設(shè)置為10 ℃,開啟各設(shè)備進行走料。反應(yīng)液在微通道中的停留時間為20 s,樣品經(jīng)反應(yīng)器流出后,取樣送GC檢測。
實驗設(shè)備:
不同工藝結(jié)果數(shù)據(jù)對比表:
連續(xù)流工藝與釜式工藝對比:
1. 降低了硝酸及硫酸的使用量。在釜式工藝中使用了1.3 eq濃硝酸,在旋切管式反應(yīng)器中使用1.2 eq濃硝酸即可完成該反應(yīng)。這是由于在旋切管式反應(yīng)器中,其傳質(zhì)能力都是遠遠高于釜式反應(yīng)器的,所以可以降低催化作用的硫酸使用量。硫酸使用量的降低,即節(jié)約了成本,也降低了三廢量,使后處理成本大大降低。
2.縮短了反應(yīng)時間。在釜式反應(yīng)中,滴加和熟化的時間加起來約8-10 h,才能達到中控要求。在旋切管式反應(yīng)器中,由于其高效的傳質(zhì)和傳熱能力,在20 s停留時間下即可達到中控要求。
3. 混酸即配即用,降低了混酸儲存危險。在釜式工藝中需要先配置混酸,然后滴加異辛醇。而在旋切管式反應(yīng)器中,硫酸和硝酸可直接泵入預(yù)混合器,實現(xiàn)了混酸的即配即用。這樣即減少了混酸配置過程中酸暴露風(fēng)險和人員操作的風(fēng)險,又可以降低混酸的存儲危險。
4.持液量低,失控風(fēng)險小。在釜式反應(yīng)中,熟化階段反應(yīng)物料約460 L,而在旋切管式反應(yīng)器中,持液量為1050 ml。當發(fā)生不可控風(fēng)險時,失控所導(dǎo)致的破壞力可以大大降低。
5.反應(yīng)選擇性略微提高。由多批次數(shù)據(jù)來看,微通道工藝的結(jié)果更加穩(wěn)定,選擇性優(yōu)于釜式工藝??赡苡袃煞矫嬖?,一方面是微通道反應(yīng)中換熱更均勻,反應(yīng)更加穩(wěn)定;另一方面是反應(yīng)生成的硝酸異辛酯可及時與混酸分離,避免了氧化和分解反應(yīng)的發(fā)生。
6.反應(yīng)控溫準確,局部過熱風(fēng)險小。在釜式反應(yīng)中,換熱主要通過釜壁進行,因釜內(nèi)體積較大,在中部的反應(yīng)液,反應(yīng)放熱可能不能被及時轉(zhuǎn)移走,易造成局部溫度過高,這樣即會促進氧化副反應(yīng)發(fā)生,也會增加失控的風(fēng)險性。而在旋切管式反應(yīng)器中,由于換熱較好,不會造成局部溫度過高。
7.混酸可及時分離,氧化及分解危險小。在釜式反應(yīng)中,需要等全部物料反應(yīng)完全后,才能進行后處理步驟。而在連續(xù)流工藝后端可以直接與分離罐相接,可在線將反應(yīng)粗產(chǎn)品和混酸分離開,這樣即避免了硝酸異辛酯被氧化的風(fēng)險,也可降低被分解的危險。